IMPLEMENTASI FOCUS IMPROVEMENT DALAM MENURUNKAN UNSCHEDULE OUTAGES BOILERS DI PT. DDD TANGERANG
Abstract
Ketel uap (Boiler) adalah mesin konversi energi yang berfumgsi mengubah air menjadi uap bertekanan. Uap bertekanan ini dapat digunakan berbagai fungsi lagi dalam aktifitas industri. Uap yang digunakan langsung sebagai bagian proses produksi atau uap dikonversikan lagi menjadi energi pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Ketel uap dengan fungsi seperti tersebut di atas performansinya sangat dibutuhkan secara optimal. Gangguan pada ketel uap menjadikan gangguan dan hambatan proses produksi selanjutnya yang merupakan kerugian. Segala cara dan upaya dilakukan orang untuk menekan terjadinya terhenti operasi ketel uap yang bukan pada jadwalnya (unschedule outages), preventive maintenance, overhaul . TPM salah satu dari sekian banyak metoda yang digunakan agar mesin-mesin industri bekerja secara optimal, mempunyai 8 pilar , salah satunya adalah Focus Improvement (FI). Dengan implementasi FI diharapkan bisa memperbaiki masalah-masalah industri , khusunya efisiensi mesin, termasuk produktifitas ketel uap.Ketel uap di PT. DDD Tangerang berhasil menekan waktu stop ketel uap tanpa terjadwal (unschedule outages) sebesar 91 % dari sebelum FI 33.34 jam/bulan menjadi 2,9 jam/bulan.
References
Hale, Ryan. 2009. OEE: The Heart of the Matter Stroud Consulting.
Hamada, Kazuhiro. 2010. Hamada Fluidized Bed Boiler, Manual Book Catalogue.
Tarmizi, Ahmad. 2017. Studi Numerik Pengaruh Perubahan Mass Flow dari Secondary Air terhadap Karakteristik Cirbculating Fluidizrd Bed Boiler. Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh November-Surabaya.
Suprapto, Boby, Yudha. 2017. Evaluasi 8 Pilar TPM serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Manufaktur. Universitas Mercu Buana, Jakarta.